Sigillo di fiducia, controllo del credito, SGS e valutazione della capacità dei fornitori.
La nostra azienda ha un rigoroso sistema di controllo della qualità e un laboratorio di prova professionale.
SVILUPPO
Team interno di progettazione professionale e laboratorio di macchinari avanzati.
Possiamo collaborare per sviluppare i prodotti di cui avete bisogno.
PRODUZIONE
Macchine automatiche avanzate, sistema di controllo rigoroso.
Possiamo produrre tutta la poliacrilammide oltre la vostra richiesta.
100% SERVIZIO
Imballaggi di grandi dimensioni e di piccole dimensioni, FOB, CIF, DDU e DDP.
Lasciateci aiutarvi a trovare la soluzione migliore per tutte le vostre preoccupazioni.
A textile dyeing factory located in Rayong experienced serious sludge dewatering problems in its plate-and-frame filter press system after expanding production capacity. The sludge generated from the DAF and physicochemical treatment systems contained high levels of surfactants, dye residues, and organic matter, resulting in poor dewatering performance.
The plant faced high sludge moisture content, sticky sludge cakes, frequent filter cloth blockage, and unstable filter press operation. By introducing Hengfeng Nonionic 1185 and optimizing the sludge conditioning process, the factory successfully improved dewatering efficiency and stabilized long-term operation.
Site Overview
Industry: Textile dyeing & finishingLocation: RayongSludge treatment capacity: 70–90 tons/day (wet sludge)
Sludge Characteristics
· High organic and surfactant content
· Strong viscosity and compressibility
· Fine colloidal particles and fiber residues
· Sludge concentration: 1.5–2.5%
Dewatering System
· Filter press units
· Polymer prepared at 0.1% concentration
· High-pressure mechanical filtration system
Initial Issues
Before optimization, the plant experienced:
· Sludge cake moisture content of 82–85%
· Sticky sludge cakes difficult to discharge
· Filtration cycles exceeding 3–4 hours
· Frequent filter cloth clogging
· High polymer consumption with unstable performance
· Sludge leakage between filter plates
Frequent shutdowns for cleaning and maintenance reduced overall production efficiency.
Problem Analysis
After on-site inspection and sludge testing, Hengfeng’s technical team identified several key issues.
1. Weak Sludge Conditioning
The previously used polymer produced loose flocs that collapsed easily under high-pressure squeezing, resulting in poor filtration permeability.
2. High Organic & Surfactant Interference
Residual surfactants and organic matter increased sludge viscosity and water retention, making dewatering more difficult.
3. Improper Polymer Preparation
Insufficient polymer aging time reduced molecular chain extension and weakened flocculation performance.
4. Excessive Shear Force
Strong agitation after polymer addition damaged floc structure before entering the filter press.
Technical Solution
Optimized Polymer Selection
Hengfeng recommended Nonionic Polyacrylamide 1185, featuring:
· Strong adsorption and bridging capability
· Excellent compatibility with textile sludge
· Improved sludge cake permeability
· Better resistance to pressure filtration shear
The product significantly improved floc density and filtration performance.
Process Optimization
Polymer Preparation
· Polymer concentration increased to 0.15%
· Aging time extended to 60–90 minutes
Dosage Optimization
· Dosage adjusted to 4.0–5.0 kg/t DS
· Fine-tuned according to cake dryness and filtrate clarity
Mixing Optimization
· Polymer injection point moved closer to the filter press feed tank
· Mixing intensity reduced after polymer addition
This preserved floc integrity and improved filtration efficiency.
Equipment & Operation Optimization
Hengfeng engineers also assisted in optimizing:
· Feed pressure sequence
· Filtration cycle timing
· Plate squeezing pressure
· Filter cloth cleaning frequency
These adjustments reduced cloth blockage and improved continuous operation stability.
Performance Results
After optimization and continuous monitoring:
· Sludge cake moisture decreased to 72–76%
· Filtration cycle time shortened to 2–2.5 hours
· Sludge cakes became firm and easy to discharge
· Filtrate clarity improved significantly
· Filter cloth clogging was greatly reduced
· Polymer consumption decreased by 15–20%
· Overall system achieved stable continuous operation
The plant successfully reduced sludge disposal costs and maintenance downtime.
Project Outcome
Through optimized polymer selection, improved sludge conditioning, and standardized process control, Hengfeng successfully enhanced the performance of the plate-and-frame filter press system in textile sludge dewatering.
This project demonstrated that efficient sludge dewatering depends not only on equipment, but also on proper polymer selection, dosing strategy, and operational optimization.
Hengfeng Commitment
At Jiangsu Hengfeng Fine Chemical Co., Ltd., we provide more than flocculants —
We deliver complete sludge dewatering solutions supported by:
· Advanced polymer technology
· Site-specific product optimization
· On-site technical support
· Operator training
· Long-term operational guidance
With Hengfeng Nonionic 1185, textile sludge dewatering systems can achieve lower sludge moisture, higher filtration efficiency, and stable long-term operation.
Un impianto di depurazione delle acque reflue comunali ha recentemente dovuto affrontare delle sfide nel suo sistema di deidratazione dei fanghi, in cui le prestazioni della pressa a filtro a nastro erano diminuite, con conseguente elevata umidità dei fanghi.consumo eccessivo di polimeri, e formazione instabile di torte.
Con l'introduzioneHengfeng Cationic 9802e ottimizzando il processo di condizionamento, l'impianto ha migliorato significativamente l'efficienza di disidratazione, ridotto i costi operativi e raggiunto un funzionamento stabile e continuo.
Visualizzazione del sito
Industria:Trattamento delle acque reflueTipo di fanghi:Limoni primari e secondari (biologici) mistiCapacità di trattamento12,200 m3/giorno (linea di trattamento dei fanghi)
Caratteristiche del fango:Alto contenuto di sostanze organiche, scarsa deidratabilità, concentrazione di fanghi dello 0,81,2%, con elevato contenuto di sostanze polimeriche extracellulari (EPS), che rendono difficile la flocculazione.
Configurazione del sistema di disidratazione:
· Apparecchi di stampa per filtri a cintura
· Polimero preparato a concentrazione dello 0,1%
· Apparecchiature per il controllo della pressione
Le questioni iniziali
· Il tenore di umidità del pasticcio di fanghi è rimasto elevato a82,85%
· La turbidità del filtro era elevata, con trasporti di solidi visibili
· I fiocchi erano piccoli e deboli, si spezzavano facilmente sotto il taglio
· Il consumo di polimeri è stato elevato, ma le prestazioni sono rimaste instabili
· La cecità e l' intasamento della cintura si sono verificati frequentemente, aumentando la frequenza di pulizia
Analisi dei problemi
Dopo la valutazione in loco, sono state individuate diverse questioni chiave:
1. Performance dei polimeri inadeguata
Il floccolante precedentemente utilizzato aveva una densità di carica e un peso molecolare insufficienti, con conseguente scarsa neutralizzazione delle cariche e scarsa capacità di collegamento.I fiocchi formati erano sciolti e facilmente distrutti nella zona di stampa.
2- Sfida di condizionamento del fango.
Il fango non era stato completamente condizionato prima di entrare nella pressa a cinghia, l'intensità di miscelazione e il tempo di reazione erano insufficienti, con conseguente formazione incompleta di fiocchi.
3. Interferenza di alto contenuto organico
I fanghi biologici municipali contengono alti livelli di EPS e materia organica, che aumentano la viscosità e la ritenzione idrica, richiedendo polimeri cationici più forti per una deidratazione efficace.
4Operazione non standardizzata
La preparazione e il dosaggio dei polimeri mancavano di coerenza, il tempo di invecchiamento della soluzione era insufficiente e gli operatori si basavano molto sull'esperienza piuttosto che su un controllo strutturato, con conseguente fluttuazione delle prestazioni.
Soluzione tecnica
Selezione ottimizzata dei polimeri
Hengfeng raccomandatoPolyacrylamide cationica 9802, con:
· Densità di carica cationica ottimizzata
· Peso molecolare elevato per forti ponteggi
· Ottima adattabilità ai fanghi biologici
Il prodotto ha migliorato significativamente le dimensioni del flocco, la densità e la resistenza al taglio.
Ottimizzazione dei processi
Preparazione di polimeri:
· La concentrazione è aumentata a0.15%
· Tempo di invecchiamento esteso a45-60 minutiper assicurare la completa dissoluzione
Controllo posologico:
· Adattato al40,05 kg/t DS (lodo secco)
· Accordata in base alla secchezza della torta e alla limpidezza del filtro
Ottimizzazione del mix:
· Miglioramento della miscelazione del serbatoio di flocculazione per garantire un tempo di reazione sufficiente
· Riduzione del taglio prima di entrare nella pressa della cintura
Regolazione del funzionamento delle apparecchiature
· Velocità ottimizzata della cintura e distribuzione della pressione
· Zone di drenaggio da gravità equilibrata e di pressione
· Riduzione dell'eccessiva spremitura, che in precedenza causava la rottura del flocco
Formazione degli operatori e standardizzazione
Il team tecnico di Hengfeng ha fornito orientamenti in loco a:
· Standardizzare le procedure di preparazione dei polimeri
· Stabilire norme di valutazione visiva dei fiocchi
· Gli operatori ferroviari devono regolare il dosaggio in base alle prestazioni in tempo reale
· Attuare il monitoraggio di routine e la conservazione dei registri
Ciò garantisce un funzionamento stabile e ripetibile.
Risultati delle prestazioni
Dopo l'attuazione e il monitoraggio continuo:
· L'umidità della torta di fanghi ridotta a7578%
· Il filtrato è diventato trasparente, con una riduzione significativa dei solidi sospesi
· Il consumo di polimeri è diminuito di15·20%
· I fiocchi divennero grandi, densi e resistenti al taglio
· È stato eliminato il blocco della cintura, riducendo i tempi di fermo e la frequenza di pulizia
· Sistema complessivo ottenuto funzionamento stabile e continuo
Risultati del progetto
Attraverso una selezione ottimizzata dei polimeri, un miglior condizionamento dei fanghi e un funzionamento standardizzato, Hengfeng ha migliorato con successo le prestazioni della stampa a filtro a nastro nella disidratazione dei fanghi municipali.
Questo caso evidenzia che una deidratazione efficace dei fanghi dipende non solo dalle attrezzature, ma anche dalla scelta del giusto floccolante e dall'attuazione di un corretto controllo del processo.
Prova Hengfeng PAM - Acque reflue di fabbrica elettroniche
Le acque reflue di produzione elettronica presentano caratteristiche distinte dovute principalmente a complessi processi chimici coinvolti.
Io... Contenuto elevato di metalli pesanti : contiene concentrazioni significative di metalli pesanti tossici quali piombo (Pb), mercurio (Hg), cadmio (Cd), nichel (Ni), arsenico (As) e rame (Cu), provenienti da incisioni, rivestimenti,e processi di produzione di componenti ;
Io... Alti livelli di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS): comprende sia i composti tradizionali come il perfluoroottano sulfonato (PFOS) e l'acido perfluoroottanoico (PFOA), sia gli emergenti PFAS a catena corta (ad esempio, PFBA, PFHxA) e i nuovi composti fluorurati (ad esempio, PFMA)g., esafluoroisopropanolo, bistriflimide) derivano da rivestimenti fluoropolimeri, schede di circuito e prodotti chimici per la fotolitografia;
Io... Presenza di solventi e additivi organici specifici : caratterizzato da elevate concentrazioni di idrossido di tetrametilammonio (TMAH, 5️66 g/l), glicerolo (5️66 g/l), pirazolo, acetone e altri residui organici utilizzati per la pulizia, la degrassa e lo stripping dei fotoresisti;
Io... Contaminanti inorganici e alta salinità: contiene fluoruri (ad es. fluoruro di calcio, CaF)₂), ammonio, solfati e presenta pH variabile (spesso alcalino o acido), oltre a solidi totali disciolti (TDS) elevati e conducibilità dovuta ad additivi chimici e risciacquati di processo;
Io... Complessità e persistenza : comprende una miscela di inquinanti organici persistenti (POP), composti simili alle diossine, idrocarburi policiclici aromatici (PAH) e sostanze organiche alogenate.resistente alla degradazione convenzionale, e presentano rischi significativi di ecotossicità
Queste caratteristiche contribuiscono collettivamente ad un elevato fabbisogno di ossigeno chimico (COD), a una bassa biodegradabilità (ratio BOD/COD tipicamente 0,11 ∼0,15) e richiedono strategie di trattamento avanzate.
Necessari materiali
Campione elettronico di acque reflue di fabbrica
Polyacrylamide in polvere (preparato secondo le linee guida precedenti)
Altri recipienti per la produzione di bicchieri
Agitatori magnetici
Calcolatore del pH
Apparecchi per la prova della floculazione (ad esempio, apparecchi per la prova del barattolo)
Apparecchiature di dosaggio chimico
Procedura di prova
1. Raccolta campioni:
Ricevere le acque reflue di produzione elettronica da un partner.
2. Preparazione di polyacrylamide in polvere:
Assicurarsi di avere una soluzione preparata di poliacrilammide, come discusso nella procedura precedente, che può essere utilizzata per il processo di flocculazione.
3. Prova di flocculazione (prova in barattolo):
Configurazione:Preparare una serie di bicchieri per diverse dosi di poliacrilammide
Aggiungere Acque di scarico:Aggiungere volumi uguali del campione di acque reflue a ciascun bicchiere (in questo caso, 50 ml).
Aggiungere poliacrilammide:Aggiungere la quantità specificata di poliacrilammide ai bicchieri corrispondenti.
Miscelazione:Mescolare le soluzioni ad una velocità rapida (in questo caso, 200 giri/minuto) per circa 1-2 minuti, quindi fermarsi per altri 3 minuti per consentire la formazione di fiocchi.
4Analisi post-trattamento:
Valutazione visiva:Osservare e notare la limpidezza e il colore dell'acqua trattata.
Misurazione del pH:Misurare il pH finale dei campioni trattati.
Precauzioni di sicurezza
Indossare adeguati EPI (guanti, occhiali, giacca da laboratorio) quando si maneggiano campioni di acque reflue e agenti chimici.
Gestire tutte le sostanze chimiche e le attrezzature secondo le linee guida di sicurezza.
Conclusioni
Questa procedura fornisce un approccio sistematico per valutare l'efficacia della poliacrilammide nel trattamento delle acque reflue di produzione elettronica.È importante ottimizzare la concentrazione di poliacrilammide in base alle caratteristiche delle acque reflue specifiche da trattare per ottenere i migliori risultati.